< Serge77 - Моя ракетная мастерская >

ДВИГАТЕЛЬ ТОРЦЕВОГО ГОРЕНИЯ

 

Топливо: KNO3-сорбит-FeOOH 65-35-1.

Корпус: внутренний диаметр 25 мм, наружный 31 мм. Склеен на ПВА из 10 слоёв электрокартона 0.2 мм.

Сопло: текстолит толщиной 4 мм с отверстием 3 мм. Kn 67.

Длина шашки 117 мм. Бронировка - один слой электрокартона 0.2 мм.

Масса топлива 100.36 г

Полная масса двигателя 154.65 г

Изготовление

Полоса электрокартона полностью промазывается клеем с одной стороны.

 

Затем сворачивается в трубку (не обязательно ровную) клеем внутрь и вставляется в корпус.

Внутрь вставляется ёршик и вращательно-поступательными движениями бронировка разглаживается и прижимается к корпусу.

После высыхания получается бронировка в один слой с небольшим нахлёстом, плотно прилегающая к корпусу, но не приклеенная к нему (кроме, возможно, узкой полоски вдоль шва). Внутренняя поверхность бронировки получается покрытой клеем, поэтому важно использовать такой клей, к которому хорошо прилипает топливо, в данном случае карамельное. Здесь лучше всего подходит крахмальный клейстер или обойный клей на основе модифицированного крахмала (написано на пачке). Немного хуже - КМЦ. Совсем не годится ПВА.

С одной стороны трубка и бронировка ровно обрезаются , к торцу скотчем приклеивается картонный кружок.

Трубка устанавливается вертикально, в неё заливается эпоксидка слоем примерно в 1 см. Необходимое количество эпоксидки нужно определить заранее и наливать по весу, потому что налить "до риски" не получается, риски не видно.

Эпоксидка затекает в щель между торцом трубки и картонным кружком, впитывается в торец. Таким образом пробка держится за все слои картона, а щель между бронировкой и корпусом оказывается герметично заклеена.

Заливается топливо.

После затвердевания топлива бронировка срезается до высоты 5 мм над топливом, сверху накладывается кружок вторичного воспламенительного состава, края бронировки загибаются.

Сверху накладываются две картонные шайбы и текстолитовое сопло (толщина 4 мм), всё промазанное резиновым клеем. Клей предотвращает затекание эпоксидки внутрь двигателя. В сопло вставляется карандаш, обмотанный полиэтиленом. На торце трубки делается бортик из скотча.

Эпоксидка заливается до уровня выше торца трубки. Готовое сопло:

Испытание

Двигатель на стенде:

После прожига:

Распиленный двигатель, слева направо: заглушка, корпус со стороны сопла, сопло. Видно, что в районе сопла прогорела примерно половина толщины трубки.

Заглушка и сопло после очистки. Слева внизу - кусок шлака, обнаруженный в заглушке. Поверхность канала в сопле неровная, обугленная, диаметр критики вырос с 3 до 4-4.5 мм. Поверхность текстолита, обращённая внутрь двигателя, практически не пострадала.

Видео, 420 КВ, первые 7 секунд горения. Дальше то же самое.

График тяги (секунды-килограммы, одна точка - 0.02 с):

время тяги

23,64

с

скорость горения

4,95

мм/с

начальная тяга

0,30

кг

крит. сечение

3,00

мм

начальное давление

5,12

атм

суммарный импульс

49

Н*с

масса шашки

100,36

г

удельный импульс

50

с

 

Шлак в двигателе и низкая скорость горения скорее всего говорят о том, что качество этой партии топлива ниже нормы. Испытание будет повторено.

  

16.04.2006 Serge77